近日,動力總成事業(yè)部舉行“熠熠凡星”頒獎儀式,對來自一線的50名員工進(jìn)行了表彰。他們立足崗位,做優(yōu)本職,奉獻(xiàn)忠誠、智慧和汗水,以實干詮釋解放動力人的責(zé)任和擔(dān)當(dāng),在平凡的工作中書寫著不平凡的詩篇。我們一起走近這群人,了解他們的故事。
邢家瑞
長春工廠運(yùn)營工
集成AMT重型換代箱項目車間,邢家瑞的腳步總追著設(shè)備的節(jié)奏。項目啟動時,他主動承擔(dān)起系統(tǒng)維護(hù)與機(jī)器人調(diào)試,把廠家手冊翻得邊角發(fā)卷。白天追著工程師問參數(shù)邏輯,晚上留在車間反復(fù)試驗,加班加點(diǎn)成了常態(tài)。調(diào)試到后半夜,車間只剩機(jī)器人運(yùn)行的低鳴,他裹著工裝在操作臺前歇會兒,天亮了繼續(xù)調(diào)整程序。兩年間,他啃下3D、2D視覺與讀碼器技術(shù),從門外漢成長為數(shù)字化骨干。
2D相機(jī)識別曾是工序堵點(diǎn),他蹲在工位旁逐幀回看畫面,調(diào)整光源角度、優(yōu)化識別算法,試了20多組參數(shù),終于將合格率提至98%,小時產(chǎn)量增20%,年節(jié)約成本16萬元。讀碼器故障率高,他增加多組配置,讓單工位日故障率降至2%;34處新品種視覺識別、85處點(diǎn)位優(yōu)化,省下9萬元調(diào)試費(fèi),縮短周期50小時。
產(chǎn)能攻堅階段,他和團(tuán)隊連軸轉(zhuǎn),解決6項系統(tǒng)運(yùn)維問題、4項產(chǎn)線調(diào)試難題,優(yōu)化13項智慧物流系統(tǒng)漏洞??粗鴨伟喈a(chǎn)量從10臺躍升至60臺,邢家瑞擦了擦操作屏,屏幕映出他工裝袖口的磨損——那是反復(fù)操作留下的印記,也是數(shù)字化產(chǎn)線加速的見證。
吳爍燦
長春工廠 數(shù)控車工
橋殼車間的數(shù)控臥鉆旁,吳爍燦的卡尺總在工件上精準(zhǔn)滑動。2018年實習(xí)起,他就在機(jī)床轟鳴聲里扎根,廠房搬遷時,跟著廠家調(diào)試新設(shè)備,參數(shù)設(shè)定、刀具安裝、試切測量,記滿3個筆記本,常常忙到后半夜,機(jī)床指示燈的光與晨光在他臉上交替。新能源“電驅(qū)橋”量產(chǎn)時,他守在各工位測尺寸,每個孔徑、紋路都反復(fù)核對,直到產(chǎn)線穩(wěn)定批量生產(chǎn)。
2024年降成本攻堅,作為黨員的他盯著數(shù)控臥鉆的刀具賬單琢磨。原刀具損耗快、成本高,他拆解程序,調(diào)慢非關(guān)鍵工序進(jìn)給速度,試了12種替代刀具,對比壽命與精度,找到最優(yōu)方案。這一改,年刀具成本降14.2萬元,單件加工快5分鐘,班組單班產(chǎn)能增20件,全年共省59.08萬元。項目獲精益改善一等獎,推廣時他去現(xiàn)場教學(xué),手里樣件被摸得發(fā)亮:“刀路這么走,省料又高效。”
如今,他的操作臺上總放著新舊刀具對比樣,班后會常講“參數(shù)差一點(diǎn),成本差一截”。機(jī)床轉(zhuǎn)動的節(jié)奏里,藏著他算清每一分成本的較真。
代永強(qiáng)
長春工廠 裝配工
長春工廠新一廠房的新減裝一線,代永強(qiáng)閉著眼能數(shù)出97臺設(shè)備的位置。作為首批派駐調(diào)試員,他抱著半人高的設(shè)備手冊啃,從工業(yè)機(jī)器人到壓機(jī)、擰緊機(jī),逐臺學(xué)操作、練編程,很快實現(xiàn)全生產(chǎn)線獨(dú)立操作。主齒預(yù)緊力選墊片工位曾卡節(jié)拍,他蹲在旁計時,發(fā)現(xiàn)墊片取放、設(shè)備響應(yīng)有冗余,建議調(diào)整擺放順序、優(yōu)化感應(yīng)參數(shù),節(jié)拍快了,400中橋輸入軸竄動量合格率也大幅提升。
調(diào)試任務(wù)緊,他主動放棄休息,車間的燈常為他亮到深夜。機(jī)器人編程卡殼,對著說明書一行行試;壓機(jī)壓力不穩(wěn),一點(diǎn)點(diǎn)校準(zhǔn)傳感器。有次為趕進(jìn)度,他連軸轉(zhuǎn)36小時,直到設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行才靠在料架上歇會兒,工裝后背的汗?jié)n結(jié)了層白堿。
如今,新產(chǎn)線單品種班產(chǎn)穩(wěn)定在270臺,正朝混流班產(chǎn)270臺推進(jìn)。代永強(qiáng)擦去手上油污,看著流轉(zhuǎn)的工件,眼里映著設(shè)備運(yùn)行的指示燈:“設(shè)備順了,心里就踏實?!?/span>
蘇杭
長春工廠 多技能
長春工廠熱處理車間箱齒滲碳班,蘇杭的工裝口袋總裝著扳手和卷尺。2025年他提了13項改善,最亮眼的是盤活報廢夾具立柱——用切割機(jī)截斷,重新組合裝夾,省了7萬多元。同事說他“眼里有活”,他總笑說“順手的事”。
AMT項目推進(jìn)時,立體庫缺人學(xué),他主動接下。跟著廠家記操作流程、畫報警代碼圖,沒多久就能獨(dú)立處理常發(fā)故障。為備足耐熱鋼夾具,他組裝50多套,可試驗時總出問題:平裝夾具定位銷間隙1mm,熱處理后稍變形就粘連,機(jī)械手停臺。他蹲在料架旁觀察,發(fā)現(xiàn)是間隙太小,和車間商量后,將定位銷磨掉3mm,間隙夠了,粘連消失。2月份他修磨34套夾具、417片平裝件,機(jī)械手再沒因此停過。
他的工具箱里,舊抹布剪成小塊擦零件,廢防護(hù)套洗凈再用?!盁崽幚淼幕睿钜稽c(diǎn)就可能出問題。”蘇杭擰著夾具螺絲,語氣平實,手上的力度卻穩(wěn)得很。
張欣宇
長春工廠 物流技術(shù)員
長春工廠物流規(guī)劃室,張欣宇的桌上總攤著圖紙與數(shù)據(jù)表格。作為橋板塊規(guī)劃員,電驅(qū)箱/橋量產(chǎn)時,他成了“數(shù)據(jù)管家”,收集包裝、運(yùn)輸數(shù)據(jù)424條,反復(fù)測算迭代出《物流規(guī)劃方案》。廠房搬遷前,他琢磨差減殼臨時包裝,制定《搬遷物流方案》,去現(xiàn)場教工人打包,確保零件質(zhì)量零衰減。
他針對3號廠房物流布局,提出“區(qū)域?qū)俚鼗?,帶著各部門現(xiàn)場劃線、確認(rèn)責(zé)任區(qū),簽了厚厚一本確認(rèn)單,消除“三無”區(qū)域,擠出642㎡存儲面積。智慧物流回收項目中,他接下箱板塊、曲軸連桿板塊規(guī)劃,做完《業(yè)務(wù)回收方案》,優(yōu)化3個崗位,省出352㎡。
管集配中心對接時,他較真合規(guī)性,編寫《費(fèi)用結(jié)算細(xì)則》,固化手續(xù)資料,避免審計風(fēng)險。就這么精打細(xì)算,一年降本359.32萬元。張欣宇核對著報表,筆尖劃過數(shù)字:“物流順了,成本就下來了?!?/span>
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