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單臺鍋爐年省22萬!揭秘補連塔煤礦煤粉爐改造的降本秘籍

灰渣殘?zhí)悸适侵该悍墼谌紵^程中沒有完全燃燒部分所占的比例?;以鼩?zhí)悸适呛饬棵悍坼仩t燃燒效率的重要指標(biāo),灰渣殘?zhí)悸试叫?,煤粉燃燒效率越高,煤粉化學(xué)能轉(zhuǎn)化為熱能越好。

文章來源:《智能礦山》2025年第7期“革新·改造:中國煤科優(yōu)秀QC成果專欄”

第一作者:王學(xué)文,主要從事粉體燃燒技術(shù)開發(fā)工作,2023年獲評煤炭行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組活動成果二級,2024年獲評煤炭行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組活動成果一級,2024年榮獲中國煤炭科工集團有限公司QC小組活動成果第8名。E-mail:1173620894@qq.com

作者單位:北京天地融創(chuàng)科技股份有限公司

引用格式:王學(xué)文,賈東亮,孟長芳,等. 降低煤粉爐灰渣殘?zhí)悸实母倪M措施[J].智能礦山,2025,6(7):84-88.

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選擇課題與現(xiàn)狀調(diào)查

北京天地融創(chuàng)科技股份有限公司在國能神東煤炭補連塔煤礦(簡稱補連塔煤礦)煤粉鍋爐房共運行7臺蒸汽鍋爐,總計140 t/h產(chǎn)能,承擔(dān)著補連塔礦的生產(chǎn)和生活用熱供應(yīng)。從2021—2022年的運行效果可知,部分鍋爐存在燃料燃燒不充分、灰渣殘?zhí)悸矢叩惹闆r,導(dǎo)致鍋爐熱效率降低、能源浪費的現(xiàn)象。

為更好降低煤粉爐灰渣殘?zhí)悸?,提高煤炭利用效率,降低鍋爐燃料成本,增加安全運行管控,QC小組分析補連塔煤礦煤粉爐的運行情況,針對性解決灰渣殘?zhí)几叩膯栴},以提高煤粉爐燃燒效率、能源利用率。

QC小組調(diào)查對比分析煤粉爐灰渣殘?zhí)记闆r,并完成目標(biāo)值測算。補連塔煤礦煤粉鍋爐房共有2臺40 t/h蒸汽鍋爐、5臺20 t/h蒸汽鍋爐。分析2022年各臺鍋爐灰渣殘?zhí)悸实贸觯?0 t/h鍋爐灰渣殘?zhí)悸示哂?0 t/h鍋爐,20 t/h鍋爐灰渣殘?zhí)悸势骄禐?6.27%,尤其#2鍋爐采暖季灰渣平均殘?zhí)悸蕿?9.63%,40 t/h鍋爐灰渣殘?zhí)悸势骄禐?.69%。為降低煤粉工業(yè)鍋爐整體的灰渣殘?zhí)剂浚?0t/h煤粉鍋爐為治理重點,2022年#1~7鍋爐灰渣殘?zhí)悸手鶢顖D如圖1所示。

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圖1 2022年#1~7鍋爐灰渣殘?zhí)悸手鶢顖D

QC小組調(diào)查補連塔煤礦煤粉爐燃燒設(shè)備使用情況,存在燃燒器系統(tǒng)、供料系統(tǒng)、爐膛系統(tǒng)、操作人員業(yè)務(wù)能力不同等問題,燃燒設(shè)備在使用過程中部分存在使用缺陷,煤粉爐燃燒運行使用誤區(qū)統(tǒng)計如圖2所示。

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圖2 煤粉爐燃燒運行使用缺陷統(tǒng)計

分析運行使用缺陷統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出,煤粉爐燃燒運行系統(tǒng)的燃燒器系統(tǒng)、供料系統(tǒng)分別占缺陷總數(shù)約30%,爐膛系統(tǒng)缺陷約為20%,因此,針對此3項影響煤粉爐灰渣殘?zhí)嫉闹饕蛩?,制定目?biāo)、分析原因、采取措施。

設(shè)定目標(biāo)與原因分析

經(jīng)過QC小組內(nèi)部共同探討,5#鍋爐采用20 t/h鍋爐,采暖季運行期間灰渣月均殘?zhí)悸蕛H為8.75%,及時調(diào)整運行,各鍋爐灰渣殘?zhí)悸示艿陀?%的目標(biāo)均值。

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圖3 #1~4鍋爐灰渣殘?zhí)悸示的繕?biāo)

QC小組針對引起煤粉爐燃燒運行系統(tǒng)3項主要缺陷,細致討論并匯總歸類各類原因,最終得出10個末端原因包括:管理人員未專門培訓(xùn)、預(yù)燃室和爐膛結(jié)焦及積灰、司爐工崗前培訓(xùn)質(zhì)量低、供料器供料不均勻、司爐工整體責(zé)任感偏低、燃燒器旋流強度大小不匹配、過量空氣系數(shù)調(diào)節(jié)不當(dāng)、煤粉含灰量不穩(wěn)定、煤粉細度的影響、鍋爐負荷的影響,并逐條確認10個末端因素,找出影響目標(biāo)實現(xiàn)的主要因素,形成要因確認清單見表1。

表1 要因確認清單

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QC小組成員逐一驗證10個末端原因,最終將預(yù)燃室和爐膛結(jié)焦及受熱面積灰、燃燒器旋流強度大小不匹配、入煤含灰量不穩(wěn)定確認為要因。

(1)預(yù)燃室和爐膛結(jié)焦及受熱面積灰

調(diào)查現(xiàn)場預(yù)燃室和爐膛發(fā)現(xiàn),煤粉爐燃燒運行過程中預(yù)燃室、爐膛、受熱面存在較嚴(yán)重的積灰結(jié)焦現(xiàn)象,尤其是預(yù)燃室出口結(jié)焦影響爐內(nèi)空氣動力工況,鍋爐灰渣殘?zhí)悸试龈?,受熱面積灰結(jié)渣增加引風(fēng)阻力,風(fēng)機電耗增大,結(jié)渣使排煙溫度升高,導(dǎo)致鍋爐效率下降。

結(jié)焦較少的鍋爐和結(jié)焦較多的鍋爐灰渣殘?zhí)悸式y(tǒng)計如圖4所示,結(jié)果表明2類鍋爐灰渣殘?zhí)悸示?、極差、標(biāo)準(zhǔn)偏差較大差異。各鍋爐結(jié)焦、積灰現(xiàn)場的鍋爐積灰結(jié)焦調(diào)查如圖5所示,判定預(yù)燃室和爐膛結(jié)焦及受熱面積灰為要因。

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圖4 各爐灰渣殘?zhí)悸势骄?、極差、標(biāo)準(zhǔn)偏差統(tǒng)計結(jié)果(#5爐結(jié)焦、積灰較少)

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圖5 鍋爐積灰結(jié)焦調(diào)查

(2)燃燒器旋流強度不匹配

QC小組統(tǒng)計分析神東地區(qū)20 t/h鍋爐不同旋流強度的灰渣采樣化驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)不同旋流強度下灰渣殘?zhí)悸什町愝^大,在統(tǒng)計時間內(nèi)Sn=2.1時,灰渣殘?zhí)悸示禐?3.18%,Sn=1.0時,灰渣殘?zhí)悸示禐?.36%,差值為10.82%,極差差值和標(biāo)準(zhǔn)偏差差值分別為20.12%、5.68%。因此,燃燒器旋流強度對鍋爐灰渣殘?zhí)悸视绊戄^大為要因。

(3)煤粉含灰量不穩(wěn)定

QC小組成員以煤質(zhì)中關(guān)鍵指標(biāo)之一原煤收到基灰分含量為檢驗指標(biāo),統(tǒng)計時間內(nèi)灰渣殘?zhí)悸屎驮菏盏交曳趾?,利用散點圖分析得出,散布圖擬合直線R2=0.9 926>0.99,擬合度較好,據(jù)相關(guān)系數(shù)審定表可知,r=0.9 962≥r(19)=0.4 555,呈強正相關(guān),煤粉含灰量對灰渣殘?zhí)悸视绊懗潭容^大為要因,原煤收到基灰分含量與灰渣殘?zhí)悸实纳⒉既鐖D6所示。

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圖6 原煤收到基灰分含量與灰渣殘?zhí)悸实纳⒉?/span>

制定并實施對策

針對預(yù)燃室和爐膛結(jié)焦及受熱面積灰、燃燒器旋流強度大小不匹配、入煤含灰量不穩(wěn)定確認的3個要因,QC小組討論并制定了對策,在煤粉爐燃燒運行過程中措施落實到位。制定對策清單見表2,實施的3項改進措施如圖7所示。

表2 制定對策清單

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圖7 實施的3項改進措施

(1)通過前置預(yù)燃室整體,并在預(yù)燃室內(nèi)部設(shè)置噴吹管,在鍋爐上安裝激波吹灰器,定期清理預(yù)燃室、鍋爐受熱面上的積灰。

(2)通過冷態(tài)下煙花試驗和熱態(tài)驗證,確定適合燃燒器的旋流強度;優(yōu)化改造燃燒器中導(dǎo)流罩結(jié)構(gòu),使得進入風(fēng)箱的空氣均勻分布。

(3)加強制粉站來煤質(zhì)量的化驗監(jiān)測,停止輸送不符合入煤質(zhì)量要求煤粉,供應(yīng);增加化驗頻次,多部位采樣,保證化驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。通過實施降低了灰渣殘?zhí)悸剩瓿纱胧┠繕?biāo)。

效果檢驗與鞏固措施

對策實施后,煤粉爐灰渣殘?zhí)悸氏啾葘Σ邔嵤┣?,各類?shù)據(jù)得到了有效降低。實施改造措施后#1~4爐灰渣殘?zhí)悸示禐?.051%,比目標(biāo)值縮減了12%,超額完成了預(yù)期目標(biāo),活動前后煤粉爐各爐灰渣殘?zhí)悸示祵Ρ确治鋈鐖D8所示。

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圖8 活動前后煤粉爐各爐灰渣殘?zhí)悸示祵Ρ确治?/span>

鍋爐運行過程中的燃燒效率由76%提高到86%,1臺20 t/h鍋爐每采暖季煤粉用量約為9 500 t,對策實施后可節(jié)約煤粉190 t,按當(dāng)年煤粉采購市場價1 200元/t計算,可節(jié)約成本22.8萬元,4臺鍋爐可節(jié)約成本91.2萬元,通過提高鍋爐能效,節(jié)約燃料成本,提升了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

QC活動達到了預(yù)期效果,為進一步鞏固所取得的成果,采取以下4項措施。

(1)加強現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控,對于重要工序?qū)嵤┦孪茸龊妙A(yù)控措施。

(2)強化技術(shù)交底,加強班組員工的責(zé)任意識和質(zhì)量意識。

(3)推廣本次活動成果,形成了作業(yè)指導(dǎo)書,確保成果的延續(xù)性。

(4)鞏固煤粉爐灰渣殘?zhí)悸实母倪M成果,鞏固期20 t/h灰渣殘?zhí)悸蕿?1爐為6.89%、#2爐為8.21%、#3爐為5.74%、#4爐為6.21%,對策實施后,鞏固期各爐灰渣殘?zhí)悸示^目標(biāo)值,QC活動效果顯著。

結(jié) 語

QC小組針對補連塔煤礦煤粉鍋爐灰渣殘?zhí)悸矢叩膯栴},確認預(yù)燃室結(jié)焦積灰、燃燒器旋流強度不匹配及煤粉含灰量不穩(wěn)定為主要影響因素。通過前置預(yù)燃室并安裝激波吹灰器、優(yōu)化燃燒器導(dǎo)流罩結(jié)構(gòu)、強化制粉站煤質(zhì)監(jiān)測等措施,使20 t/h鍋爐灰渣殘?zhí)悸蕪?6.27%降至7.051%,燃燒效率由76%提升至86%,單臺鍋爐每采暖季節(jié)約煤粉190 t,4臺合計年節(jié)約燃料成本91.2萬元,驗證了QC小組的方法在工業(yè)鍋爐能效提升中的有效性與經(jīng)濟性。

編輯丨李莎

審核丨趙瑞

煤炭科學(xué)研究總院期刊出版公司擁有科技期刊21種。其中,SCI收錄1種,Ei收錄5種、CSCD收錄6種、Scopus收錄7種、中文核心期刊9種、中國科技核心期刊11種、中國科技期刊卓越行動計劃入選期刊4種,是煤炭行業(yè)最重要的科技窗口與學(xué)術(shù)交流陣地,也是行業(yè)最大最權(quán)威的期刊集群。

《智能礦山》

Journal of Intelligent Mine

月刊CN 10-1709/TN,ISSN 2096-9139,聚焦礦山智能化領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用新進展的綜合性技術(shù)刊物。

主編:王國法院士

投稿網(wǎng)址:www.chinamai.org.cn(期刊中心-作者投稿)

聯(lián)系人:李編輯 010-87986441

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