文章來源:《智能礦山》2025年第8期“革新·改造:優(yōu)秀 QC 成果”欄目
第一作者:邵彥,榮獲2020年第四十五屆ICQCC鉑金獎、2024年第四十九屆ICQCC金獎、2024年全國一等QC成果獎,主要從事人事檔案管理新建業(yè)務和質(zhì)量管理小組活動相關工作。E-mail:569921930@qq.com
作者單位:國能神東煤炭集團有限責任公司
引用格式:邵彥,張強.掘錨機電氣系統(tǒng)故障時間的預測及抑制[J].智能礦山,2025,6(8):51-55.
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掘錨機是開采煤炭和開掘巷道的主要生產(chǎn)設備,電氣系統(tǒng)決定了井下設備的開機率、采煤量和生產(chǎn)效率。電氣系統(tǒng)運行故障時間長會造成停產(chǎn)時間長、安全隱患大、保供目標無法完成,也會造成跟蹤服務頻次高、顧客滿意度差、維修質(zhì)量信譽低等問題。
確定攻關課題與目標
QC小組調(diào)查2022年掘錨機電氣系統(tǒng)故障服務占比為50.43%,見表1,且故障頻次與井下故障時間呈強正相關關系,為解決此問題制定了掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間的考核指標為<360 min/月。
表1 2022年掘錨機不同結(jié)構(gòu)故障頻次統(tǒng)計
根據(jù)質(zhì)量跟蹤記錄統(tǒng)計2022年9—12月掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間平均為1 057 min/月,見表2,為抑制故障時間選定掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間360 min/月作為活動的目標。
表2 2022年9~12月掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間
目標可行性論證
針對掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間1 057 min/月的現(xiàn)狀,通過分類調(diào)查與分析電控箱、電機、附件共3種結(jié)構(gòu)類型,電控箱為重點分析對象。繼續(xù)分層調(diào)查電控箱故障時間,主要包括功能失效、配件損壞、接線松動、連接異常和其他5類故障問題,其中功能失效占比為92.96%是主要故障問題,見表3。
表3 電控箱故障問題統(tǒng)計
功能失效中故障類型包括泵接觸不吸合、信息顯示錯誤、開關操作無反應、過載保護、過熱和其他6種,其中泵接觸不吸合和信息顯示錯誤占比為88.53%,見表4,泵接觸不吸合時間長與信息顯示錯誤時間長為主要癥結(jié)。
表4 功能失效故障類型統(tǒng)計
通過橫向?qū)Ρ?、調(diào)查歷史最好水平,目前設定的活動目標可實現(xiàn),結(jié)合現(xiàn)有的癥結(jié)使用極差計算運行故障時間可抑制在356 min/月 < 360 min/月的目標值,設定目標可實現(xiàn)。
分析原因并確定主要原因
QC小組從人、機、料、法、環(huán)、測6個方面分析出11項末端因素,排除操作距離小、夾矸次數(shù)多、國產(chǎn)件合格率低的3項因素,對剩余因素逐一進行要因確認。
3.1 翻譯卡屏次數(shù)多
根據(jù)調(diào)試值通過4組60頻次檢測如圖1所示,翻譯卡屏率為40%,不符合主機翻譯顯示標準。隨后對比30組卡屏次數(shù)多與癥結(jié)(泵接觸不吸合時間長故障)數(shù)據(jù),通過散布圖形與相關系數(shù)判別法1>│r│>0.89(r=0.92),判定卡屏次數(shù)多與癥結(jié)呈強正相關關系,卡屏次數(shù)與癥結(jié)散布圖如圖2所示,且通過反向驗證卡屏次數(shù)多與卡屏次數(shù)少對癥結(jié)影響分別為608分和126分,極差較大,此項為主要原因。
圖1 檢測翻譯卡屏情況
圖2 卡屏次數(shù)與癥結(jié)散布圖
3.2 檢測方式少
通過調(diào)查現(xiàn)有使用萬用表、兆歐表、人員判斷3種檢測方式,配件檢測流程中合格率分別為70%、47.5%和100%,但在整機測試流程中合格率為35%、23%和37.5%,極差較大,增加梭車配件檢測平臺測試方式,并分為4組驗證對癥結(jié)的影響,試驗4組的檢測準確率5%,對癥結(jié)影響分別是154分和57分,此項是主要原因,不同檢測方式分組編號見表5,不同方式組合試驗對癥結(jié)影響見表6。
表5 不同檢測方式分組編號
表6 不同方式組合試驗對癥結(jié)影響
3.3 整機測試時間短
隨機抽查20臺掘錨機整機測試時間合格率為65%<90%的標準值,分組驗證測試時間高于標準與低于標準時間,見表7,時長對2項癥結(jié)影響分別為409分和433分,極差14分,時間短對癥結(jié)的影響為114分和112分,極差2分,對癥結(jié)影響較小,此項是非要因。
表7 測試時間長與短分別對癥結(jié)的影響統(tǒng)計
3.4 作業(yè)流程學習少
現(xiàn)場抽查20位員工檢驗掘錨機電氣知識的標準作業(yè)流程的學習達標率為85%,檢驗電工實操能力和水平,按學分少與學分多的員工分組排查,作業(yè)流程學習多對癥結(jié)的影響分別是419分和423分,極差為4分,學習少對癥結(jié)影響分別是112分和132分,極差為20分,對癥結(jié)影響較小,此項是非要因。
3.5 原理圖缺項
現(xiàn)場檢測掘錨機電控箱控制區(qū)域?qū)嶋H接線、配件數(shù)量,并與進口廠家提供的原理圖對比,實測的接線線號、配件數(shù)量與原理圖不符率分別為100%和91.67%,存在缺項問題。抽取原理圖缺項內(nèi)容驗證對癥結(jié)的影響程度,極差分別為1分、5分和3分、1分,對癥結(jié)影響較小,此項是非要因。
3.6 1 140 V電壓波動大
使用萬用表測量1 140 V電源與整機連接電源口的電壓值平均不合格率為36.67%,電壓波動值允許±5 V不符合標準值,將波動值分為2個層級1 140 V電壓進行波動干擾模擬試驗,并通過散布圖及相關系數(shù)判定分別為0.08和0.76,對癥結(jié)影響較小,此項是非要因,電壓波動大對泵接觸不吸合影響如圖3所示,電壓波動大對信息顯示錯誤影響如圖4所示。
圖3 電壓波動大對泵接觸不吸合影響
圖4 電壓波動大對信息顯示錯誤影響
3.7 箱內(nèi)濕度大
通過逆向反查法檢測已有癥結(jié)的電控箱內(nèi)濕度,檢測結(jié)果平均為46.93%,50.3%,篩選對比濕度大與濕度小對泵接觸不吸合時間長故障時間分別為409.32分和398.04分,對信息顯示錯誤故障影響為94.11和107.5分,極差較小,此項是非要因。
3.8 舊件鑒定標準低
現(xiàn)有舊件鑒定標準合格率為89.36%,與實際使用合格率87.94%差距較小,將主控制變壓器、真空接觸器K10、真空接觸器K20、K40、過載繼電器F11、F211等20類舊件鑒定參數(shù)提升1個等級后,驗證標準低與高的合格率極差分別為17.02%和2.83%,對癥結(jié)的影響極差分別為49分和16分,對癥結(jié)影響較小,此項是非要因。
綜上,通過現(xiàn)場測量、現(xiàn)場檢測、現(xiàn)場調(diào)查與分析、反向驗證、模擬試驗等方式,最終確定了翻譯卡屏次數(shù)多和檢測手段少2項為主要原因。
針對主要原因制定對策并實施
針對要因從方案的有效性、實用性、安全性、實施工期和模擬試驗多維度,選定了顯示系統(tǒng)升級改造和研制主機測試儀2項措施。
4.1 對顯示系統(tǒng)升級改造降低翻譯卡屏次數(shù)
掘錨機所有電控系統(tǒng)操作需專用的翻譯顯示器轉(zhuǎn)換為中文,主機與遙控器通信為單向通信,制定智能系統(tǒng)改造方案后,將設備操作標準值編寫在系統(tǒng)中,應用鴻蒙數(shù)控系統(tǒng)替換中文顯示器。顯示參數(shù)與實際參數(shù)的試驗對比平均誤差合格率為95%。
為降低員工往返觀察顯示數(shù)值安全系數(shù),在遙控器上增加了顯示屏,實現(xiàn)數(shù)據(jù)直接顯示在操作人員的遙控器上。通過改進,人員觀察參數(shù)耗時由45 min下降為3 min。該對策實施后,翻譯卡屏次數(shù)14次降至1.5次,卡屏率由46.67%降至5%,對策有效,智能系統(tǒng)改造方案如圖5所示。
圖5 智能系統(tǒng)改造方案
4.2 研制主機測試儀檢測主機
調(diào)查主機的基本功能,應用無交換作用的正交試驗法,選擇48 V的光電模塊類型、外殼尺寸為600 cm、8個電源顯示模塊、180條接線的關鍵參數(shù),參數(shù)確定后配備組件組裝與連接。通過測試顯示主機的檢測準確率由45%提升92%,整機組裝效率提升25%、組裝合格率由79.88%提升至93.04%,經(jīng)過專家團隊評估,該對策安全可靠。
課題效果檢查及鞏固措施
(1)課題效果檢查
2023年7—10月,掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間由平均1 057 min/月降至358.5 min/月<目標值360 min/月,泵接觸不吸合時長和信息顯示錯誤時長癥結(jié)占比由88.53%降至13.89%,課題目標完成。掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間前后對比如圖6所示。
圖6 掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間前后對比
在活動期間共節(jié)約資金48萬余元,有效控制了掘錨機電氣系統(tǒng)故障,提高了生產(chǎn)效率和設備出廠的使用性能、井下采煤作業(yè)安全、穩(wěn)定進行,降低了大修設備成本,減少觀察參數(shù)人員安全隱患、加強了車間的環(huán)境衛(wèi)生和環(huán)保。
(2)鞏固措施
將活動期間顯示系統(tǒng)改造參數(shù)及工藝優(yōu)化方案鞏固納入對應的管理辦法,編寫《掘錨機電控系統(tǒng)整機組裝質(zhì)量控制標準》,修訂《整機電控測試內(nèi)容》電氣系統(tǒng)測試參數(shù),報技術部門審批備案,并下發(fā)實施。鞏固期調(diào)查顯示2023年11月至2024年2月份的掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間仍保持在342.3 min/月<360 min/月,應用效果穩(wěn)定可靠。
結(jié) 語
掘錨機電氣系統(tǒng)隨著設備的檢修次數(shù)增加、井下生產(chǎn)面環(huán)境的變化,設備在井下運行出現(xiàn)了電氣系統(tǒng)運行故障時間長問題,為了抑制故障時間,QC小組通過反復分析、論證及總結(jié),充分利用QC的理論方法,提出了有效控制電氣故障時間的提升措施,通過對顯示系統(tǒng)升級改造和研制主機測試儀等措施,將掘錨機電氣系統(tǒng)運行故障時間由1 057 min/月抑制在358.5 min/月,取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益,相對應的措施得到推廣,將電氣系統(tǒng)故障時間降到顧客滿意水平。
編輯丨李莎
審核丨趙瑞
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《智能礦山》
Journal of Intelligent Mine
月刊CN 10-1709/TN,ISSN 2096-9139,聚焦礦山智能化領域產(chǎn)學研用新進展的綜合性技術刊物。
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