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鐵甲工程機(jī)械網(wǎng)> 工程機(jī)械資訊> 行業(yè) > 劉星厚副總經(jīng)理:轉(zhuǎn)龍灣煤礦提高掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時(shí)間的創(chuàng)新實(shí)踐與價(jià)值分析

劉星厚副總經(jīng)理:轉(zhuǎn)龍灣煤礦提高掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時(shí)間的創(chuàng)新實(shí)踐與價(jià)值分析

7提高掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時(shí)間的創(chuàng)新實(shí)踐與價(jià)值分析_01.png

文章來(lái)源:《智能礦山》2025年第8期“革新·改造:優(yōu)秀 QC 成果”欄目

第一作者:劉星厚,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司副總經(jīng)理,主要從事全面質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理的相關(guān)研究工作。E-mail:582806523@qq.com

作者單位:鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司

引用格式:劉星厚,張景洪,甘紹彪,等.提高掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時(shí)間的創(chuàng)新實(shí)踐與價(jià)值分析[J].智能礦山,2025,6(8):39-45.

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針對(duì)煤礦掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時(shí)間不足的行業(yè)痛點(diǎn),以鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司(簡(jiǎn)稱轉(zhuǎn)龍灣煤礦)23303運(yùn)輸巷為研究對(duì)象,融合工序診斷模型與精益管理方法,提出“技術(shù)革新-管理優(yōu)化-數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”三位一體的解決方案。通過(guò)開(kāi)發(fā)自移機(jī)尾智能隨遷平臺(tái)(集成物料架、電纜槽、卸料料斗)、優(yōu)化變壓器動(dòng)態(tài)布設(shè)、創(chuàng)新“2步1交接+3天1檢修”生產(chǎn)組織模式,實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)有效生產(chǎn)時(shí)間提升34.3%(411.5 h→554.84 h),月進(jìn)尺達(dá)1 437 m(超計(jì)劃59%),綜合創(chuàng)效764萬(wàn)元。研究成果為智慧礦山建設(shè)提供了可復(fù)制的技術(shù)路徑與管理范式。

課題背景與問(wèn)題定位

隨著礦井產(chǎn)能提升,轉(zhuǎn)龍灣煤礦引入快速掘進(jìn)系統(tǒng)(掘錨一體機(jī)+錨桿轉(zhuǎn)載機(jī)組+長(zhǎng)距離運(yùn)輸系統(tǒng)),但配套設(shè)備適應(yīng)性不足導(dǎo)致生產(chǎn)效率受限。有效生產(chǎn)時(shí)間僅占55.89%(月均411.5 h),非生產(chǎn)時(shí)間中檢修占比高達(dá)69.49%,成為亟待解決的問(wèn)題,2022年7至12月掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時(shí)間統(tǒng)計(jì)如圖1所示。

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圖1 2022年7~12月掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時(shí)間統(tǒng)計(jì)

(1)非生產(chǎn)時(shí)間分析

進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),非生產(chǎn)時(shí)間主要類型包括檢修時(shí)間、物流運(yùn)輸時(shí)間、工作面異常時(shí)間,通過(guò)繪制掘進(jìn)作業(yè)非生產(chǎn)時(shí)間分析排列圖,得出結(jié)論檢修時(shí)間占非生產(chǎn)時(shí)間總數(shù)的69.49%,是影響因素之一,掘進(jìn)作業(yè)非生產(chǎn)時(shí)間分析排列如圖2所示。

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圖2 掘進(jìn)作業(yè)非生產(chǎn)時(shí)間分析排列

(2)檢修時(shí)間分析

調(diào)查、分析檢修時(shí)間發(fā)現(xiàn),檢修時(shí)間主要包括煤流運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)、主要生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、機(jī)電設(shè)備維護(hù)及其他,通過(guò)繪制掘進(jìn)作業(yè)檢修時(shí)間分析排列圖,得出結(jié)論煤流運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)占非檢修時(shí)間總數(shù)的66.15%,是影響因素之一,掘進(jìn)作業(yè)檢修時(shí)間分析排列如圖3所示。

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圖3 掘進(jìn)作業(yè)檢修時(shí)間分析排列

(3)煤流運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)分析

調(diào)查、分析檢修時(shí)間發(fā)現(xiàn),煤流運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)主要包括自移機(jī)尾遷移過(guò)程中停機(jī)檢修、延接輸送帶、輸送帶日常維護(hù)、輸送帶電器設(shè)備檢修、溜槽日常維護(hù)及其他,通過(guò)繪制掘進(jìn)作業(yè)煤流運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間分析排列圖得出結(jié)論,自移機(jī)尾遷移過(guò)程中停機(jī)檢修占煤流運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間總數(shù)的65.59%,是最主要影響因素,掘進(jìn)作業(yè)煤流運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間分析排列如圖4所示。

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圖4 掘進(jìn)作業(yè)煤流運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間分析排列

深入分析存在問(wèn)題

通過(guò)變化點(diǎn)管理分析,結(jié)合自移機(jī)尾遷移過(guò)程停機(jī)檢修的主要影響因素,圍繞人(Man)、機(jī)(Machine)、料(Material)、法(Method)、環(huán)(Environment)、測(cè)(Measurement)6維度(6M),關(guān)聯(lián)主要工序中的關(guān)鍵變化點(diǎn)及對(duì)生產(chǎn)效能的負(fù)面影響路徑,建立“鎖定變化點(diǎn)→制定措施→試驗(yàn)效果”的閉環(huán)。

2.1 設(shè)備方面存在的問(wèn)題

(1)電纜卡堵

電纜卡堵的關(guān)聯(lián)工序?yàn)樽砸茩C(jī)尾遷移輔助工序,通過(guò)查閱生產(chǎn)紀(jì)實(shí)發(fā)現(xiàn)23303巷道2022年下半年由于電纜槽設(shè)計(jì)不合理,電纜卡堵共停機(jī)131次,平均每月停機(jī)21次,影響時(shí)間為69 h,平均每月影響11 h,是急需解決的問(wèn)題,電纜卡堵造成自移機(jī)尾停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。

表1 電纜卡堵造成自移機(jī)尾停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)

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開(kāi)展電纜槽卡堵測(cè)試,明確問(wèn)題根源,通過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn)寬度達(dá)到300 mm,電纜不會(huì)卡堵,重新設(shè)計(jì)電纜槽解決電纜卡堵問(wèn)題,電纜槽卡堵試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。

表2 電纜槽卡堵試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)

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(2)卸料料斗設(shè)計(jì)不合理

卸料料斗設(shè)計(jì)不合理的關(guān)聯(lián)工序?yàn)榍謇砀∶?。通過(guò)查閱生產(chǎn)紀(jì)實(shí)發(fā)現(xiàn)23303巷道2022年下半年因卸料料斗計(jì)不合理,造成漏煤情況嚴(yán)重,因清理浮煤共停機(jī)85次,平均每月停機(jī)14次,影響時(shí)間為148 h,平均每月影響24 h,清理浮煤造成自移機(jī)尾停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。

表3 清理浮煤造成自移機(jī)尾停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)

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通過(guò)漏煤試驗(yàn),在工作面對(duì)二運(yùn)卸料料斗撒煤情況進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)順煤車寬度1.2 m、高度0.75 m、角度25°時(shí)不易撒煤,重新設(shè)計(jì)卸料料斗,確保解決撒煤漏煤現(xiàn)象,卸料料斗漏煤時(shí)間數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4。

表4 卸料料斗漏煤時(shí)間數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

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2.2 檢修方法方面的問(wèn)題

檢修時(shí)間及交接班方法不合理的關(guān)聯(lián)工序?yàn)榻唤影嗉皺z修設(shè)備。通過(guò)查閱生產(chǎn)紀(jì)實(shí)發(fā)現(xiàn)23303巷道2022年下半年由于交接班及檢修工作安排不合理,造成生產(chǎn)過(guò)程存在等待空當(dāng),直接影響現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)時(shí)間,因交接班及檢修時(shí)間影響時(shí)間96 h,平均每月影響16 h,停機(jī)等待時(shí)間統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表5。

表5 停機(jī)等待時(shí)間統(tǒng)計(jì)

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通過(guò)對(duì)工作面檢修現(xiàn)場(chǎng)工作開(kāi)展全面調(diào)查,發(fā)現(xiàn)施工兩幫下部錨桿、補(bǔ)齊錨索、掘錨機(jī)檢修、各類保護(hù)更換維護(hù)、延伸帶式輸送機(jī)機(jī)尾、調(diào)整輸送帶架、卸料等工作,需要每天開(kāi)展,共計(jì)耗時(shí)5 h,接輸送帶、接線纜每3天開(kāi)展1次,施工探放水鉆孔6天開(kāi)展1次,進(jìn)一步優(yōu)化檢修方式,縮短檢修周期,提高生產(chǎn)時(shí)間,2023年4月10日至12日現(xiàn)場(chǎng)檢修時(shí)間統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表6。

表6 2023年4月10日至12日現(xiàn)場(chǎng)檢修時(shí)間統(tǒng)計(jì)

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2.3 環(huán)境方面存在的問(wèn)題

(1)物資材料存放位置不合理

物資材料存放位置不合理的關(guān)聯(lián)工序?yàn)橥藱C(jī)支護(hù)。通過(guò)查閱生產(chǎn)紀(jì)實(shí)發(fā)現(xiàn)23303巷道2022年下半年由于物資材料存放位置不合理,造成支護(hù)前需等待物資轉(zhuǎn)移,同時(shí)由于物料運(yùn)輸與退機(jī)支護(hù)銜接不足,支護(hù)人員需要自行備料直接退機(jī)支護(hù)時(shí)間,因物料轉(zhuǎn)移影響自移機(jī)尾開(kāi)機(jī)時(shí)間78 h,平均每月影響13 h,2022年度下半年物料轉(zhuǎn)移影響支護(hù)時(shí)間統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表7。

表7 2022年度下半年物料轉(zhuǎn)移影響支護(hù)時(shí)間統(tǒng)計(jì)

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通過(guò)開(kāi)展物料轉(zhuǎn)移距離試驗(yàn),以50 m為單位開(kāi)展7次物料轉(zhuǎn)移單趟用時(shí)試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)運(yùn)輸距離發(fā)現(xiàn)50 m內(nèi)最接近課題目標(biāo),每趟物料運(yùn)輸可節(jié)約30 min,優(yōu)化物料運(yùn)輸方式,物料架運(yùn)輸時(shí)間試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如圖5所示。

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圖5 物料架運(yùn)輸時(shí)間試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

(2)變壓器放置位置不合理

變壓器放置位置不合理的關(guān)聯(lián)工序?yàn)樽砸罊C(jī)尾遷移。查閱了生產(chǎn)紀(jì)實(shí)發(fā)現(xiàn)2022年下半年由于變壓器放置不合理,共停機(jī)86次,平均每月停機(jī)14次,影響時(shí)間為191 h,平均每月影響31 h,主要原因是變壓器距工作面掘進(jìn)工作面<1 000 m時(shí),可正常開(kāi)機(jī)且電壓損失較小,>1 000 m時(shí)造成電流增大瞬間停機(jī),自移機(jī)尾遷移停機(jī)等待時(shí)間統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表8。

表8 自移機(jī)尾遷移停機(jī)等待時(shí)間統(tǒng)計(jì)

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通過(guò)對(duì)變壓器到掘進(jìn)工作面800~1 000 m,每100 m間進(jìn)行6次試驗(yàn),<1 000 m正常起機(jī),>1 000 m因壓降、設(shè)備啟動(dòng)瞬間電流增大,造成掘進(jìn)工作面掘錨機(jī)、錨桿轉(zhuǎn)載機(jī)組,因電壓不足而無(wú)法啟動(dòng),改變變壓器放置方式,使變壓器跟隨自移機(jī)尾遷移,變壓器停機(jī)距離試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表9。

表9 變壓器停機(jī)距離試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

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技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)施對(duì)策

(1)研制新型物料架,優(yōu)化物料轉(zhuǎn)移流程

鑒于23303膠運(yùn)工作面采用掘錨一體機(jī)+錨桿轉(zhuǎn)載機(jī)組+長(zhǎng)運(yùn)距二運(yùn)+長(zhǎng)運(yùn)距輸送帶+自移機(jī)尾模式,且自移機(jī)尾需每日隨掘進(jìn)工作面推進(jìn)(平均20 m)遷移,原有物料點(diǎn)頻繁人工遷移耗時(shí)耗力。為此,在自移機(jī)尾上集成物料平臺(tái),實(shí)現(xiàn)物料隨設(shè)備同步自動(dòng)遷移,消除了人工搬運(yùn)與料場(chǎng)轉(zhuǎn)移工序。運(yùn)行半個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)表明,物料運(yùn)輸時(shí)間由50 min降至20 min。提升運(yùn)輸效率,有效降低了搬運(yùn)安全風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率與安全管理水平的雙重提升。

(2)設(shè)計(jì)新型電纜槽,根治電纜卡堵頑疾

經(jīng)反復(fù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),確定電纜槽寬度為300 mm(350 mm雖無(wú)卡堵但空間受限)確保電纜遷移順暢。以電纜槽替代傳統(tǒng)掛鉤,避免人工拉扯。安裝最優(yōu)尺寸電纜槽后,15天現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,電纜卡堵影響時(shí)間<10 min,并同步撤銷了二運(yùn)輔助崗位。解決了生產(chǎn)瓶頸,優(yōu)化了作業(yè)流程,從根本上消除了電纜卡堵對(duì)帶式輸送機(jī)安全運(yùn)行的威脅,提升了生產(chǎn)效率和作業(yè)安全性。

(3)開(kāi)發(fā)新型卸料料斗,徹底消除撒煤漏煤

通過(guò)專項(xiàng)試驗(yàn),確定順煤車兩側(cè)滑輪寬度1.2 m、轉(zhuǎn)載機(jī)落煤高度0.75 m(滿足掘錨機(jī)要求上限)、傾斜度25°時(shí),杜絕撒煤現(xiàn)象。據(jù)此優(yōu)化設(shè)計(jì)并安裝新型料斗后,半個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用證實(shí),二運(yùn)清理浮煤時(shí)間降至0 min。解決了撒煤?jiǎn)栴},消除了積煤對(duì)帶式輸送機(jī)安全運(yùn)行的潛在威脅,提升了生產(chǎn)效率和作業(yè)安全。

(4)優(yōu)化變壓器布設(shè)位置,解決用電壓降難題

原有方案需每隔300 m開(kāi)拓設(shè)備硐室增設(shè)變壓器,效率低且效果不佳,頻繁停機(jī)影響檢修與生產(chǎn)。將變壓器布設(shè)于自移機(jī)尾上隨設(shè)備遷移,解決了掘進(jìn)工作面用電壓降問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備零停機(jī)。避免了3 000 m范圍內(nèi)開(kāi)辟專用設(shè)備硐室的無(wú)效工程,提升效率且無(wú)需定期轉(zhuǎn)移變壓器,更適應(yīng)巷道狹窄、環(huán)境復(fù)雜的現(xiàn)場(chǎng)條件,為巷道車行進(jìn)及搬運(yùn)提供便利,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率與作業(yè)環(huán)境的雙重優(yōu)化。

(5)重構(gòu)生產(chǎn)組織模式,高效利用生產(chǎn)時(shí)間

掘進(jìn)作業(yè)中原交接班(需停機(jī)60 min)及設(shè)備檢修(耗時(shí)480 min)效率低,擠占有效生產(chǎn)時(shí)間。

(1)制定“2步1交接”的方法:當(dāng)班人員提前備料,班組長(zhǎng)及掘進(jìn)機(jī)司機(jī)現(xiàn)場(chǎng)交接,其余人員工作面外交接,保障設(shè)備持續(xù)運(yùn)行,減少停機(jī)。使有效生產(chǎn)時(shí)間增加60 min,交接班時(shí)間縮短20 min。

(2)推行“3天1檢修”方案:將檢修融入生產(chǎn)班次,利用非生產(chǎn)時(shí)段進(jìn)行;前2天實(shí)行半班檢修、半班生產(chǎn),第3天全班檢修,確保生產(chǎn)連續(xù)性。該方案使每3天有效生產(chǎn)時(shí)間增加480 min。通過(guò)優(yōu)化交接班與檢修流程,提升生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與檢修的高效協(xié)同,為掘進(jìn)作業(yè)持續(xù)高效運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

實(shí)施成效與價(jià)值分析

(1)生產(chǎn)效率顯著提升

通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化掘進(jìn)作業(yè)流程,成功將2023年下半年的有效生產(chǎn)時(shí)間提升至554.84 h,較2022年同期的411.5 h增長(zhǎng)34.3%。在克服巖石占比達(dá)30.77%(達(dá)到國(guó)家半煤巖標(biāo)準(zhǔn))的困難地質(zhì)條件下,月度進(jìn)尺經(jīng)折算后達(dá)到1 437 m,超計(jì)劃目標(biāo)900 m的59%,充分展現(xiàn)了高效的掘進(jìn)作業(yè)能力。

(2)成本節(jié)約成果突出

在保障高效生產(chǎn)的同時(shí),注重成本精細(xì)化管理,減少了人力和物力資源浪費(fèi)。23303運(yùn)輸巷提前2個(gè)月完成施工任務(wù),直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益384萬(wàn)元,并節(jié)省綜機(jī)設(shè)備租賃費(fèi)用380萬(wàn)元,合計(jì)實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約764萬(wàn)元。

(3)生產(chǎn)影響時(shí)間有效降低

針對(duì)生產(chǎn)中斷頻發(fā)問(wèn)題,深入分析并采取多項(xiàng)針對(duì)性預(yù)防措施,改進(jìn)了設(shè)備維護(hù)流程、創(chuàng)新制作應(yīng)用新型卸料料斗、電纜槽和物料架、優(yōu)化變壓器存放位置,以及實(shí)施“2步1交接”工作法和“3天1檢修”工作模式等。降低了生產(chǎn)影響時(shí)間,提高了掘進(jìn)作業(yè)的有效生產(chǎn)時(shí)間利用率。

(4)作業(yè)環(huán)境安全改善

設(shè)計(jì)并應(yīng)用了新型卸料料斗和電纜槽,解決了輸送帶掉落煤炭和電纜卡堵等長(zhǎng)期困擾現(xiàn)場(chǎng)的問(wèn)題。提升了帶式輸送機(jī)的運(yùn)行效率和設(shè)備壽命,降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,也促進(jìn)了現(xiàn)場(chǎng)管理水平提升,增強(qiáng)了作業(yè)環(huán)境的安全性和煤流運(yùn)輸系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性。

(5)通過(guò)作業(yè)環(huán)境改善

通過(guò)應(yīng)用新型物料架、電纜槽、卸料料斗等,消除了輸送帶撒煤、電纜卡阻等安全隱患,保障了設(shè)備安全運(yùn)行和員工人身安全,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)范性和煤流系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為企業(yè)安全生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

綜上所述,轉(zhuǎn)龍灣煤礦在掘進(jìn)作業(yè)優(yōu)化項(xiàng)目中取得了顯著的實(shí)踐成效,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益,并形成了具有推廣價(jià)值的管理創(chuàng)新成果,提升了企業(yè)生產(chǎn)效率、安全管理和核心競(jìng)爭(zhēng)力,為行業(yè)進(jìn)步作出了積極貢獻(xiàn)。

總 結(jié)

(1)技術(shù)層面創(chuàng)新:首創(chuàng)自移機(jī)尾智能隨遷平臺(tái),集成物料架、電纜槽、卸料料斗及變壓器,實(shí)現(xiàn)“物料-供電-煤流”系統(tǒng)的協(xié)同自動(dòng)遷移,從根本上解決了物料搬運(yùn)、電纜卡堵、撒煤漏煤、用電壓降等核心痛點(diǎn)。

(2)顯著行業(yè)價(jià)值:研究成果在轉(zhuǎn)龍灣煤礦23303運(yùn)輸巷成功應(yīng)用,有效生產(chǎn)時(shí)間提升34.3%(達(dá)554.84 h),月進(jìn)尺達(dá)1 437 m(超計(jì)劃59%),綜合創(chuàng)效764萬(wàn)元。該方案具有高度可復(fù)制性,已在23118切眼等4個(gè)工作面推廣應(yīng)用,單進(jìn)水平平均提升40%,為智慧礦山建設(shè)提供了有效的技術(shù)路徑與管理范式。

(3)未來(lái)研究方向:基于數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建掘進(jìn)智能調(diào)度系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)支護(hù)人員利用率等關(guān)鍵資源的動(dòng)態(tài)優(yōu)化配置,進(jìn)一步提升掘進(jìn)作業(yè)的智能化水平和整體。

編輯丨李莎

審核丨趙瑞

煤炭科學(xué)研究總院期刊出版公司擁有科技期刊21種。其中,SCI收錄1種,Ei收錄5種、CSCD收錄6種、Scopus收錄7種、中文核心期刊9種、中國(guó)科技核心期刊11種、中國(guó)科技期刊卓越行動(dòng)計(jì)劃入選期刊4種,是煤炭行業(yè)最重要的科技窗口與學(xué)術(shù)交流陣地,也是行業(yè)最大最權(quán)威的期刊集群。

《智能礦山》

Journal of Intelligent Mine

月刊CN 10-1709/TN,ISSN 2096-9139,聚焦礦山智能化領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用新進(jìn)展的綜合性技術(shù)刊物。

主編:王國(guó)法院士

投稿網(wǎng)址:www.chinamai.org.cn(期刊中心-作者投稿)

聯(lián)系人:李編輯 010-87986441

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